8月5日,延安石化厂向新黄金城集团1701vip发来感谢信,高度赞扬新黄金城集团1701vip第三公司石化厂保运项目部全体施工人员在8月4日动力车间4号引风机抢修中,克服了难度高、工期紧、作业环境狭小、天气炎热等困难,仅用8小时实现引风机在线动平衡,顺利将震动值降至正常范围,确保了装置的平稳运行。
8月4日上午8时,业主在日常巡检时发现,运行中的动力车间4#炉一台引风机振动值偏大,超过了合理范围,具有较大的安全隐患。车间当即向第三公司保运项目部通报情况,要求立刻查明振动产生原因并及时处理。接到施工任务后,保运项目部立即组织以全国劳模、钳工技术大拿宋卫东为核心的技术团队赶赴现场,使用振动分析仪,现场多位置进行检测分析,通过频谱图的振动幅度,判断产生振动的主要原因是风机转子不平衡。如果风机转子长期处于不平衡状态,会给引风机带来一系列严重的后果,包括振动增加、噪音增加、设备损坏、寿命缩短、能耗增加、工作效率降低和安全隐患等。
按照以往检修发现设备转子不平衡的经验,设备均需要拆除然后外送至专业厂家进行动平衡校验。但是该风机叶轮重达3吨、外径2.86米,拆除外送费时费力,且长时间停车会影响装置生产运行,造成较大的经济损失。如果有精湛的技术支撑,可以在线做动平衡校验,这样做的优点就是无需拆除叶轮,检修时间短,动平衡效果和外送校验一样优秀。
将现场情况汇总之后,为了保证维修效果,将经济损失降到最低,项目部决定采用在线抢修。随后,宋卫东组织人员立即准备所需工机具、确保传感器、夹具、电子秤、焊机及个人防护用品等所有相关的设备和工具。为了保证测量数据以及不平衡位置的准确性,多名专业钳工反复测量,现场手绘叶轮叶片简图,确定校准位置,然后根据测试仪的数据进行试重、校重。
“位置19处加94.7克”“位置20处加268克”“切割合适重量的钢块并焊接至叶轮对应角度处,为风机叶轮平衡配重......”为保证抢修效果,施工人员克服了施工现场气温高、作业环境狭小等诸多困难,一丝不苟,精细操作,连续作业8小时后,顺利将振动值由6.98降至1.53,实现引风机在线动平衡校验。完成动平衡调整后,施工团队又在不同位置多次重复测量,确认是否成功减少了振动和不平衡,并记录平衡操作的详细信息,包括初始数据、平衡调整过程和最终结果留作以后参考。
第三公司延安石化厂保运项目全体施工人员,以精湛的技术水平和精益求精的工匠精神,在线顺利完成4#炉引风机动平衡,满足了设备运行的振动值的要求,消除了安全生产隐患,获得了业主的高度赞扬。(王锦荣 赵阳)