2009年永坪炼油厂大检修于5月22日拉开帷幕。在人们印象中,炼油厂检修由于时间紧,任务重,脏乱不可避免,而今年走进永坪炼油厂检修现场,呈现在笔者眼前的却是另一幅画面,工具棚整齐排列,地面干净整洁。文明检修,安全环保优质高效成为大家共同追求的目标,也为整个检修现场增添了一道靓丽的风景,为打赢检修攻坚战奠定了坚实的基础。
精心准备保证有力
这次永炼大检修主要是200万吨/年常压及120万吨/年催化装置,其中换热器97台,近1000米管道,以及两器检修、催化内外取热管束更换、机泵检修、催化外取热汽包更换、360多个阀门更换、常压分馏塔、加热炉检修等内容。检修时间紧、任务重、要求高、难度大。
早在检修开始前,一公司多次组织召开检修专题会议,安排部署检修工作,成立了以经理郭书红、经理助理李银平及技师张进元为现场负责人,由420余人组成的检修队伍,并调集了50~200吨吊车12台,40台电焊机,3台等离子切割机,风炮、液压扳手等各种大小机具600余台(个),编制了检修工程任务策划表及加热炉检修方案,为永炼检修提供了强有力的保证。
争时间 抢进度 顽强拼搏
检修大战于5月22日拉开了帷幕,程刚、罗兵、刘卫兵、马宝杰、李明放等作业组的420余人全力以赴投入到检修大战当中。
程刚钳工组共有48人,承担着47台换热器及分馏框架内所有设备检修任务。为了加快检修进度,保证检修安全,组长程刚将组员分成多个小组,而且每个班组长就是兼职质量安全员。每天一上班坚持召开班前会,强调质量安全同时,并强调当天工作必须当天干完,充分利用有效的上班时间,尽量少加班或不加班,以保证检修人员以充沛的精力投入到检修工作当中。
二催化分馏塔检修高度高、难度大,需要更换4层塔盘,而且要从顶层往下换,最高层要70米,塔内空间小,温度高。每次进入塔内都要用抽风机抽风,好多人都是穿着连体衣作业。程刚带领工人们在狭窄的空间内检查、修复塔盘,每次出来,大家满头大汗,浑身上下尽是污垢,但从来没有人叫苦叫累。
承担外围机泵检修的马宝杰钳工组有10人,却承担催化气水分离器改造及6台机泵、4台空冷器、15个阀门等检修工作。在15台阀门检修更换过程中,马宝杰带领组员精心检修,按规定试压,确认合格后才进行安装。在催化气水分离器改造过程中,需要先将30米框架处的18吨旧汽包拆下,换上28吨重的新汽包。为了抢时间,施工人员在新汽包到货后马上进行安装。然而由于新汽包与原先的底座不配套,作业组长李锦笠带领小组成员连夜下料制作安装新底座,保证了第二天工艺配管不受影响。
加热炉对流管更换是此次检修的重中之重。此次检修主要是将对流室炉管的材质由20#钢更换为耐高温性能更好的1Cr5Mo。由于新炉管焊接技术要求高,加之工期紧、施工场地狭小,施工难度极大。刘卫兵作业组承担任务后,根据现场实际施工条件,采取对新炉管提前分片预制,等装置停炉后将旧炉管180度弯头割开,然后用吊车从加热炉一侧将旧对流管从对流室拔出,再将新炉管穿入,用倒链配合将炉管安装在设计位置,再将各片组焊成整体,最后进行“水压试验及与原工艺系统碰接”的方法施工。施工过程中,针对炉内空间小、通风条件差、炉间隙小、抽插十分困难的情况,刘卫兵班组在利用机械强制通风的同时,集思广益,对抽取方法进行改进。在加热炉对流管的两端各增加一组动滑轮作导向,使炉管由刚开始每天抽6根提高到每天抽24根,工效提高了4倍。由于180度U型弯头连接误差在2mm,对口错边量在1mm以内,加之百分之百探伤,刘卫兵班组制作出组对管卡,按照穿管、对口、指挥、焊接、试压进行流水线作业,同时配置了专门的布料焊接罩、搭建防风雨棚,并采取“焊接预热、氩电联焊、连续焊接、焊接热处理”的方法,使焊口一次探伤合格率达99% 以上。
罗兵班组担负二常压、吸收稳定区41台换热器的检修任务。为了安全、按期完成任务,罗兵带领6名小组成员对施工区域进行了详细勘察,并将42名人员按框架层次分布作业。施工中,罗兵认真抓好安全防护和文明施工,每天在施工区间先拉好安全警示带,在抽芯前先铺好彩条布,要求作业人员1米以上必须系好安全带,对违规违章者严肃处罚,同时根据作业难易程度及时协调人员、机具,并在下班前清除完垃圾,做到人走场清。
这次检修点多线长工期紧,为了抢进度,负责吊装的一公司起重组长李明放带领13个成员和5台吊车积极配合,哪里需要就出现在哪里。常压和催化97台换热器要在较短时间内集中完成拆卸清洗和重新安装,工作量十分大。为了保证工艺配管,他们经常加班加点,甚至干通宵,保证当天任务的完成。有一次,吊装催化40吨外取热器,由于该设备长度长,重量大,施工空间狭小,要把外取热器成功就位在高40米的设备内卡,难度较大。为了安全吊装,李明放、陈建章等人爬高上低,反复测量吊车位置和吊装最佳位置。在200吨和50吨吊车配合下,终于一次成功将外取热器安全装入设备,受到厂方的好评。在吊装中,有时候在密如织网的管廊下吊装管道和泵设备,吊车等机具到不了位,他们就用倒链和滚扛等土办法,保证吊装任务的顺利完成。
安全环保 优质高效
打好检修攻坚战
为顺利完成检修任务,按照厂方的要求,一公司成立了检修质量安全领导小组,针对重点目标制定了详细的检修施工方案和安全预案,对所有参加检修人员进行了厂纪、厂规教育和正确佩戴安全防护用品教育。检修开始后,永炼项目部每天召开班前会,由安全员对不同区域的施工项目进行安全交底,明确目标责任,同时根据不同区域施工内容办理动火票证,高空作业、交叉作业人员要照上、看下,动火时必须在下面铺防火布,以防火花飞溅伤及他人,将高空作业剩余的工业废料集中收集到安全地带。设备内作业,包括半封闭作业区域,要经过安全检测后,并办理好作业票证、佩戴好相应的安全防范用具,并在专人监护下作业。起重人员作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊车作业区域内拉好警戒线并派专人监护。
为把永炼厂提出环保检修的要求落到实处。一公司专门成立了由15人组成的环卫小组,他们中午从来都没有休息过,加班加点的从高空往下吊油泥,把现场更换下来的旧管道、旧阀门及时回收并清理干净,保持检修现场的干净整洁。
检修期间,公司张恺颙董事长、高建成副总经理等领导到检修现场检查指导并慰问检修施工人员。一公司经理郭书红多次赴工地与职工并肩作战,解决检修难题鼓舞职工士气。现场负责人李银平尽管血压一直高,嗓子也喊哑了,但每天仍与大家一起战斗在检修现场。50多岁的张进元每天骑着自行车穿梭于检修现场的每个角落,及时协调解决检修中遇到的各种难题,保证检修顺利进行。
胜利告捷
在一公司精心组织下,420余名施工人员发扬新黄金城集团1701vip铁军作风和连续作战光荣传统,日夜奋战,顽强拼搏,比原计划提前2天圆满完成永炼大检修任务。其中二常压6月3日完成检修任务,试压无一漏点,并于5日投油成功;二催化6月5日完成检修任务,试压无一漏点,受到了永炼厂领导的好评。
(任军 练斌 小郭 雅娴)